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产品描述
食品厂用的污水处理设备 设施


生石灰处理工艺
窑气中含有CO2、SO2、SO3、NOx及脉石在高温解产生的各种气体,经过淋洗塔洗涤后水中也含有这些气体或者这些气体的水合物,与生石灰反应后生成碳酸钙、亚钙、钙及钙的盐化合物等,这些物质溶解度比较小,能有效地降低窑气废水中的一些成分。随着石灰的加入,水的pH值升高,使许多金属离子以氢氧化物的形式沉淀,或由于化学吸附作用使金属离子吸附于碳酸钙、氢氧化镁沉淀上除去,水的硬度降低。因此,理论上采用生石灰中和窑气废水能达到较好的效果。进行单因素条件实验,分别考察加入生石灰的量、反应时间和反应温度对窑气废水的处理效果。
准确量取500mL窑气废水,20℃别加入生石灰0.25、0.5、1.0、2.0g,搅拌速度300r/min,搅拌时间1h,过滤取样分析,考察对窑气废水的处理效果。
随着生石灰加入量的增加,COD逐渐降低,但变化不大。在加入生石灰0.25g时COD去除率达94.57%。
准确量取500mL窑气废水,20℃加入生石灰0.25g,搅拌速度300r/min,搅拌时间分别为10、16、27、60min,过滤取样分析,考察对窑气废水的处理效果。
随着反应时间的延长,27min以后COD变化不明显,去除率达到94.64%。
准确量取500mL窑气废水,一定温度下加入生石灰0.25g,搅拌速度300r/min,搅拌时间10min,过滤取样分析,考察对窑气废水的处理效果。
随着反应温度的升高,COD值逐渐降低,在60℃时,去除率为94.91%,与20℃时的去除率94.64%相比,差别很小。
连续型电化学氧化系统处理电厂实际含废水
在模拟废水电化学氧化试验所获得的优化工艺运行参数基础上, 研究人员利用该系统连续处理了某电厂含废水。
该电厂的精处理再生废水具有氮浓度 高 、氯离子浓度较低、电导率较低的特点。保持停留时间为 12 min(流量为 1.5 t/h)、电流密度为 210mA/cm2(可调电流密度),对精处理再生废水进行了连续电化学氧化试验。
电化学反应开始后,反应器出口溶质量浓度迅速由 137 mg/L 下降至 51 mg/L,并在之后 25 min 内保持稳定。该结果说明,连续型电化学氧化系统能够处理某电厂精处理再生废水,氮去除效果稳定。但该废水较低的电导率(6 801 μS/cm)限制了电化学氧化反应器的可调电流密度(210mA/cm2),较低的氯离子质量浓度(2 150 mg/L)也影响了系统的氮去除效率。经处理后的废水氮质量浓度(51 mg/L)仍然超过了国家污水综合排放标准(GB 8978—1996)中规定的一级排放标准(15 mg/L)。
将该电厂的精处理再生废水与脱硫废水以体积比 3∶1 形成的混合废水, 不仅大幅提高了进水溶液中的氯离子质量浓度(5060 mg/L)和电导率(16430μS/cm)从而保证了氮的去除效率,也将钙镁离子控制在较低质量浓度(37 mg/L),从而降低了结垢风险。保持停留时间为 12 min(流量为 1.5 t/h)、电流密度为 352.7 mA/cm2(可调电流密度),对混合废水进行了连续电化学氧化反应试验。
电化学反应开始后反应器出口溶质量浓度迅速由 103.5 mg/L 下降至 0.3 mg/L。
并在之后保持稳定。