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产品描述
玻璃钢地埋式 一体化污水处理设备 设施

综合污水处理厂的脱氮改良工艺及优化策略分析
面对当前综合污水处理厂提标改造的趋势,可以基于A2/O工艺开发A2/O+A/O的双缺氧强化脱氮工艺,新增前置缺氧区(ANA)和后缺氧区(POAN),改变单一回流硝化液脱氮的方式,实现污水/污泥的反硝化脱氮,并在进水处设置多点配水分配碳源,对不同缺氧单元进行配水,在硝化液回流点也设置了多点回流,将缺氧区(AN)设置为三段独立单元,并在好氧单元的首尾处添加两个兼氧区,能够延长反硝化区的停留时间,灵活控制硝化液的DO,限度发挥生物处理功能。
实验方法
综合污水处理厂的强化脱氮工艺采用改良型A2/O+A/O的双缺氧强化脱氮工艺,包括6个单元,即:前缺氧区(PRAN)、厌氧区(ANA)、缺氧区(AN)、好氧区(AE)、后缺氧区(POAN)、后好氧区(POA),由PRAN区实现回流污泥的反硝化,由POAN区和POA区实现对未能回流的硝化液的反硝化脱氮,并由后缺氧单元中的碳源投加系统补充反硝化碳源。生化处理单元的设计总停留时间为25.5h,前缺氧区(PRAN)、厌氧区(ANA)、缺氧区(AN)、好氧区(AE)、后缺氧区(POAN)、后好氧区(POA)的停留时间分别为:1.0h,1.5h,5.6h,11h,1.8h,0.6h。
综合污水处理厂强化脱氮工艺对COD、TP具有良好且稳定的处理效果,平均出水的COD质量浓度为35.30mg/L,平均出水的TP质量浓度为0.17mg/L,具有良好的稳定性,有利于后续的生化好氧降解作用。同时,该工艺对于NH4+-N的处理效果较好,能够产生彻底且相对稳定的硝化反应,使NH4+-N的平均去除率达到99%,完全被硝化为NO3-N,这主要是由于污水在好氧区(AE)的停留时间较长,好氧泥龄达到11d,因而使硝化反应彻底且稳定,为后续的反硝化过程提供良好的反应条件。
电镀废水(以镀镍为例)的主要来源和水质情况
1、电镀废水的主要来源
电镀的主要工艺是:工件→脱脂除油→水洗→抛光→活化→镀镍→水洗→预镀铜→镀铜→水洗→镀镍→水洗→烘干
从上面的电镀工艺流程可以看出,废水的产生环节主要有:1、脱脂除油部分产生的含油废水;2、抛光、活化部分使用强酸所产生的酸性废水;3、镀镍部分产生的含镍废水;4、预镀铜、镀铜部分产生的含铜废水;5、车间地面冲洗废水。
2、水质情况(我们对几个电镀厂家镀镍线进行了连续采样)
A、某某电子(苏州)有限公司1月9日到1月14日连续6天采样结果:电镀槽:COD:19500mg/l~22500mg/l,Ni2+:3600mg/l~4100mg/l,正常水洗废水:COD:210mg/l~320mg/lNi2+:17.5mg/l~22.5mg/l。
B、浙江某汽车厂正常水洗水:COD:205mg/l~368mg/l,Ni2+:19.8mg/l~25.6mg/l。
C、常熟某铝业有限公司正常水洗水:COD:350mg/l~476mg/l,Ni2+:23.4mg/l~26.8mg/l。
因为电镀槽原液价格比较贵,一般情况下生产厂家对于电镀槽液的更换频率非常低,因此一般情况下仅对水洗溢流水进行处理,只要在不更换镀件品种的前提下,水质一般比较稳定,波动性不大,进入处理系统的Ni2+一般小于30mg/l。